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projekte:roboter_staubli_rx90:journal [2018-03-08 19:43] mrqprojekte:roboter_staubli_rx90:journal [2019-02-13 18:17] – Formatierung mrq
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      * Eine für Digital-IO, vor allem für Safety-Anwendung (Overtemperature, High Power Enable, Not-Aus)      * Eine für Digital-IO, vor allem für Safety-Anwendung (Overtemperature, High Power Enable, Not-Aus)
    * Platinen von PCBway fertigen lassen.    * Platinen von PCBway fertigen lassen.
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 +===== 2019-01-04 =====
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 +Wieder lange keine Updates mehr. Deshalb in stichpunkten das wichtigste, an das ich mich erinnern kann:
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 +   * Frühjahr 2018: Die Schaltungen sind inzwischen zum Teil bestückt und getestet. Ärgerlichster Fehler: Belegung der RS-232-Anschlüsse ist falsch. Aber damit lässt sich umgehen. Alles andere getestete funktioniert.
 +   * Sommer 2018: Ich habe von renedev weitere 5 stmbl bekommen.
 +   * 2018-09-26: Tischkonstruktion aus Rohrprofilen zusammengeschweißt. Danke Bernd!
 +   * Roboter auf Tisch gehoben und wieder mit der Steuerung verbunden.
 +   * November 2018: Erste Übertragung von Encoder-Signalen über die Original-Leitungen und die Adapterplatine zum stmbl.
 +   * 2019-01-04: Safety-Platine wieder mit Strom versorgt und Bremsen über Taster am Roboterfuß gelöst.
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 +===== 2019-01-16 =====
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 +Safety-Platine extern versorgt und Notaus-Kreise durchgegangen. Buchse für MI6-Machine: Leitungen für BRE und HPE herausgeführt und jeweils verbunden.
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 +Folgende Modifikationen vorgenommen:
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 +   * Extern ES auf turtle-Platine überbrückt, weil turtle-Option ohne Netz nicht geht.
 +   * SysPES überbrückt, Kabel aufgetrennt und Ardern zusammengelötet
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 +Erfolgreich alle Bremsen gelöst. Betriebsstundenzähler läuft auch.
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 +===== 2019-01-23 =====
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 +   * Brücke auf Turtle-Platine entfernt
 +   * Safety-Stromversorgung wieder über großen Trafo
 +   * STMBL an Backplane angeschlossen (HV-DC, HV-Motor, Encoder, 24 V)
 +   * Steuerung zum ersten Mal seit ca 18 Monaten wieder an den Strom angeschlossen und angeschaltet.
 +   * Lüfter liefen, Safety lief, Bremsen wurden gelöst. Keine Defekt-Symptome
 +   * Gleichrichter funktioniert. Auf turtle-Stellung kamen ca 56 V auf HV-DC an (soll: 35 V)
 +   * Die 24 V kamen nicht beim STMBL an. Auf der Backplane konnte man sehen, dass die 0 V des 24-V-Steckers nicht mit GNDD verbunden waren. Die bisherigen Servocontroller haben sich ihre low voltage 0 V aus der high voltage-Seite geholt. **TODO:** Hier muss ich eine Leitung einlöten, die 0 V und GNDD verbindet.
 +   * Beim Widereinschalten flog die Sicherung etwa in 4 von 6 Versuchen. Das liegt wohl an der Remanenz des Trafos. **TODO:** Anlaufschaltung für Trafo designen und bauen. Denkbare Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Einschalten_eines_Transformators
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 +===== 2019-01-30 =====
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 +   * 0V-Verbindung auf Backplane
 +   * high power an im turtle-modus
 +   * resolver-verbindung korrigieren
 +   * Motor-phasing für dicken Motor richtig einstellen.
 +   * Motor mechanisch verbinden.
 +   * Arm bewegen.
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 +===== 2019-02-09 =====
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 +   * Aceton (+Lochblechstreifen) kaufen
 +   * Wenig ABS in wenig Aceton auflösen → ABS-Pampe
 +   * Löcher in Seitenteile bohren, 0,5mm schmaler als Schraube
 +   * Ritzen zwischen den Seitenteilen mit ABS-Pampe kitten, v.a. unterste
 +   * Blechstreifen aufschrauben
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 +===== 2019-02-08 =====
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 +   * Rechner (testweise) in Rack einbauen
 +   * Papier auf Vorderseite kleben
 +   * Kabel anhalten und gute Umrisse für Buchsen einzeichnen + Beschriften
 +   * Frontplatte einscannen
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