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Chronologische Notizen zum Roboter
Hier werden Gedanken zum Roboter Stäubli RX90 CR chronologisch festgehalten.
2017-01-20
Steckdose angeschlossen
- Steckdose vom alten Schaltkasten abgebaut
- Kurzschlussspuren am Durchlauferhitzer-Kabel abgeschliffen
- Kupferadern mit Schmirgelpapier angeraut
- Leitung in Steckdosen angeschlossen, dabei versucht den Farbcode für L1/L2/L3 einzuhalten.
- Alles wieder zugeschraubt
Bremsentest
- Funktionierende Bremsen: Achse 3, Achse 4, glatter 1/2-Servomotor
- Nicht funktionierende Bremse: rauer 1/2-Servomotor
- Achse 5/6 konnte nicht getestet werden. Dort gibt es ein Schraubengetriebe, dass keine Bewegung zulässt.
Steuerung geht nicht
Symptome:
- Computer bleibt im Fehlerzustand hängen
- Keine Ausgabe auf dem Bildschirm
Was aber trotzdem funktioniert:
- Anwendungsspezifisches Bedienpanel lässt Input-dioden aufleuchten.
Weitere Ansätze:
- Auf SAFETY-Bord gucken welche LEDs leuchten.
- Verkäufer fragen wie er es hinbekommen hat, dass 030, SIO und DIO grün leuchten. (getan)
- Monitor und Tastatur trennen, ohne nochmal versuchen.
- Konsole über RS-232 anschließen
2017-02-01
Ideeen zum weiteren Vorgehen
- Hinten sind verschiedene Lüsterklemmen, auf welchen ggf. Not-Aus Schalter liegen
- Eine der Klemmen ist gebrückt, wahrscheinlich ein gebrückter Not-Aus?
- Die vierpolige Klemme ist mit zwei nummerierten Drähten auf der einen Seite und vier Drähten auf der anderen Seite bestückt.
- Die vier Kabel müssten zu den großen Anschlüssen X11/X12 unten gehen.
- Die beiden nummerierten Kabel mal Durchmessen und ggf. brücken?
- Des Weiteren ist ca. mitte ganz links ein Terminal, an dem ein Draht mit Not-Aus beschriftet ist.
- Das Not-Aus Kabel sowie das daneben verschwinden seitlich in einem Kabelschacht.
- Mal durchmessen und ggf. brücken?
- Die Kabel auf der anderen Seite gehen in den Strang zu den Konnektoren X11/X12.
2017-02-05
- spq und moho haben sich ein paar Kabelverläufe angeschaut:
- (Alles nur gültig, wenn die Konnektoren-Beschriftung aus dem ElectricalCS7 Schaltplan stimmen)
- Das Kabel, welches am Terminal mit Not-Aus beschriftet ist, geht wahrscheinlich zusätzlich zum Notaus am Frontpanel (die dickeren Kabel dort).
- Der Door-Switch vom Safety-Board auf J8 13/14 geht auf den Konnektor X11 Pins C7 und C8.
- Nach Durchmessen mal brücken, der gilt als Not-Aus.
- Die gebrückten Kable an der zweier-Lüsterklemme auf der Rückseite sind FRT PANEL E.S. (Emergency Stop).
- Die beschrifteten Kabel auf der vierfach-Lüsterklemme sind Switch Arm Power Off
- External ES geht auf das Turtle Board (Rückseite vorne, mit kleinem D-Sub drauf), J3.
- Bei Stellung Hase des Schlüsselschalters am Frontpanel:
- 1 und 2 am D-Sub J10 sind gebrückt
- 6 und 5 an J30 müssen gebrückt sein, damit der ES gebrückt ist.
- Bei Stellung Turtle:
- 1 und 3 sind gebrückt
- 6 und 4 an J30 müssen gebrückt sein.
- Der ES ist genau bei Strom auf der Anlage in Stellung Hase gebrückt, sonst immer offen.
2017-02-05
- Moho hat die Belegungsermittlung für den X11-Verbinder korrigriert.
- Es müssen zwei Verbindungen am X11 überbrückt werden, der Totmannschalter am Handgerät gedrückt werden, der Antrieb auf Hase oder Igel stehen. Dann gehen die EStop-LED und die Fault-Lampe aus.
- Das Programm geht dann einen Schritt weiter und hängt dann an einem “Fatal error” :
This STATE 4 :
Front panel is connected 1
This STATE 1 :
Fatal Error Kein Einschalten moeglich 1
- Suche nach Ursache des Fatal Errors.
- Fehlermeldung: *NVRAM battery failure*, *Protection error*, *Option not installed*, *Robot module not loaded* Erklärungen dazu stehen im Handbuch.
- Das SIO-Modul wurde ausgebaut. Es besitzt ein Dallas-Modul mit eingebauter Batterie. Die ist wahrscheinlich leer. Grützkopf will mal nach Ersatz gucken.
- Man kann den Schlüsselschalter Pendant / Terminal / Network abschrauben
- Dann kann man manche Funktionen am Pendant auslösen. Ist aber nicht so spektakulär.